柴油發電(diàn)機連杆斷(duàn)裂故障案例分(fèn)析
案例:氣缸(gāng)進(jìn)水導致連杆斷裂故障。
故障現象:一輛柴油發電機在運行過程中,突然出現較大的異(yì)響聲後,柴油機自動熄火,之後柴油機不能再次啟動。
故(gù)障診斷:檢查發現柴油發電機氣缸體(機體)破損。進一步拆檢,發現一缸的連杆(gǎn)斷裂。經分析,連杆材質各項指標均正常(cháng),排(pái)除了因材質問(wèn)題引起故障(zhàng)的可能性。檢查柴油(yóu)機艙時發現:蓄電池安裝座上有較多泥沙;在保險絲盒的附近有大量飛濺的(de)泥汙;拆開空氣濾清器,發現其上蓋上有較多的泥汙,且下蓋上有相當多的泥土。種種跡象表(biǎo)明,該車曾經涉深水行駛。
解體柴油機後,觀察各缸缸套上(shàng)活塞環運(yùn)動的高(gāo)位置(上止點),可以看出一(yī)缸的上止(zhǐ)點明顯比其他缸低(dī)。由此(cǐ)認為,連杆是在彎曲運轉一段時間後才發生的(de)斷裂。
故障原因分析:該機進氣係統由進氣口、空氣濾清器、進氣管、進氣(qì)歧管等組成(chéng)。水是如何(hé)通過進(jìn)氣係(xì)統進入燃燒室是問(wèn)題的關(guān)鍵。初步認為,車輛(liàng)在水中行駛時會(huì)使(shǐ)水麵發生(shēng)較大波動,造成水麵高度相對進氣口時高(gāo)時低,水麵高於進氣口時,柴油機(jī)就會將水吸入氣缸。
初進入氣缸的水,在缸體高溫的作用下(xià)很快形成水蒸氣,使該氣缸無法形成可燃混合氣(qì)。隨著進水量的(de)增(zēng)多,水會積存在活塞頂部,使燃燒室的(de)有效容積減小,壓縮阻力增(zēng)大,活塞傳給連杆的(de)壓力也增大。當積(jī)水量達到Y定程度(如接近燃燒室容積)時,壓縮行程實際上變(biàn)成了對水的(de)壓縮,連杆所承受的壓力急劇增大,以發生彎曲變形直到斷裂,從而打壞氣缸(gāng)體。





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